大港油田采油六厂“泵-网-井”全链条优化奏响注水提效“新强音”

稿源:津滨网   编辑:严玉霞   2025-10-17 15:43

津滨网讯(记者 窦永滨 哈喆 通讯员 费苑萌 摄影报道)今年以来,面对回注水量增加、注水井压力升高、管道老化等挑战,大港油田公司第六采油厂工艺研究中心创新推出“泵-网-井”全链条优化实施方案,通过技术赋能与精细管控,推动机泵运行效率达79.96%,稳居油田公司前列;管网年节电超260万度,低效无效注水问题显著改善。

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一直以来,注水系统效率是保障原油稳产、实现提质增效的核心命脉。注水泵机组作为注水系统的“心脏”,其运行效率直接决定系统整体效能。第六采油厂率先引入注水泵液力端柱塞智能监测技术,通过实时捕捉振幅数据、智能预警异常情况,将设备维修响应速度大幅提升,确保机泵始终处于高效运行状态。同时,针对泵阀结构开展优化改造,增大过流面积至723mm²,有效减少涡流与水击现象,使柱塞泵运行电流下降2.5%,单台泵年节电达3.1万度,为系统高效运行提供核心动力。

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注水管网作为注水系统的“血管”,其通畅与否直接影响压力传导与能耗控制。针对管网单一、压损大等问题,采油六厂制定“降管损+细分压”双轨策略:一方面,依托水射流除垢技术,对25.5公里管道开展清洗,压损降幅超50%,同时优选柔性高压输送复合管,从源头减少腐蚀结垢;另一方面,创新实施“单点增压、分区分压、整体降压”模式,将羊三木、孔店注水系统拆分为高低压多套子系统,羊三木油田初步分压后年节电可达124万度,孔店油田效率提升5个百分点,实现管网效能最大化,让“血管”输送更高效。

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对于注水系统的“终端”注水井进行有效管护,通过调剖调驱封堵高渗通道,采用聚合物凝胶+微球+体膨颗粒等复合体系,提升注水波及体积;针对11口欠注井,探索井口保护酸压增注、超声波解堵等技术,全力破解“注不进”难题。同时,抓实源头控液,今年以来治理高含水低效井28口,日降液526方,从根本上减少无效水循环,让每一方水都用在“刀刃”上,切实提升注水开发效益。


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