稿源:津滨网 编辑:马润荞 2025-04-19 13:21
津滨网讯(记者 窦永滨 哈喆 通讯员 王学立 摄影报道)针对“三高一低”开采储层产量低、动用难、效益差的开采难题,今年以来,大港油田采油三厂创新老区老井储层改造技术,实现迭代更新,研发现场智能化过程可视化监控系统,集中实施、规模建产,全力助推“双高”油田百万吨以上产量持续稳产上产。

与中北部油田相比,大港南部油田具有高凝、高黏、高含蜡和低渗透等“三高一低”特点,历经四十多年的注水开发,区块表现为点多、面广、井距零散、开采各异;油田具有断块小、构造复杂、高温高矿化度、低流度等特点,进入高含水、高采出程度开发后期,产量规律递减阶段。
针对深层低渗透储量“低深难”开发技术瓶颈,大港油田石油工程院压裂酸化中心技术团队深度传承与创新技术,对压裂工艺技术进行迭代更新,创新应用注水井先期注水—压裂、先期增能注水—择机连续注水动态调配、增能水驱—酸化增注—先期防膨,以及采油井老井增能解堵—新井压裂改造、增能吞吐—前置蓄能体积压裂等组合治理技术,全力启动深层低渗难采储量高效动用,聚焦效益开发主调。
技术人员创新创效水力喷射压裂技术,疏通储层、提高无因次导油能力,有效提高单井产量和经济挖潜。现场优化三个喷射压裂点,增加多点、多方位油层改造,改善渗流;在官东地区实施4口井,其中,官85-42井施工过程中尝试油套混注、共同注入,共挤入压裂液678立方米,加砂50.8立方米,作业后日产油9.8吨,日增油6.7吨,累计增油1100吨。