稿源:津滨网 编辑:李若怡 2025-08-08 15:05
津滨网讯(记者 窦永滨 哈喆 通讯员 曾勇 摄影报道)今年上半年,大港油田采油一厂作业四区锚定油气稳升目标,以精细井组管理为切入点,深化单井全生命周期管控,聚焦精准措施挖潜与效益开发,推动油藏开发形势稳中向好,自然递减率显著降低,为高质量完成油气稳升任务奠定坚实基础。

依据产量梯度程度,作业四区实施井组ABC三类分级管理,推行“二、三级工程师+技术骨干”承包制,签订稳产责任书,持续追踪压力变化、吸水剖面特征,精准诊断开发矛盾,定制差异化方案。针对老油田稳产难题,深化地质工程一体化工程,在精细油藏描述的基础上,统筹油水井综合调整,有序推进“流线”驱替,深化动态调配,实现单井产量提升与开发效果改善。坚持落实油水井日分析制度,强化产量波动预警与快速响应、强化单井与井组管理,延缓油藏递减。截至目前,自然递减同比下降1.48百分点。为完成年度产量任务提供强力支撑。

作业区还以全年产量运行曲线为指引,构建“数字化监控平台+视频监控系统+即时通讯”三位一体智能管理体系,重点推进三项举措:实施生产数据自动采集与异常预警,确保资料录取及时有效,提升“产输注”协同效率;推行偏心井口维护、AB类井查嘴掏蜡等关键作业视频留痕管理,杜绝“报表式”落实;建立远传参数“线上+线下”联动核查机制,专项责任人负责报警值设定与校准。经过试运行,监控平台误报率压降70%,油水井监控效率大幅提升,提高中控岗位工作效率,为稳油增气提供了智能化支撑。

此外,作业区还不断深化技术与管理双轮驱动,系统推进注水质量提升工程。技术层面上,在马西系统开展注水系统提压,注水压力由10.4MPa提升至14.3MPa,减少欠注井34口,日增注水量1429方。同时致力于注水水质提升攻坚通过加装管道过滤缸、高频次反冲洗等措施,让水质显著改善,含油量由50mg/L降至18mg/L,机杂指标下降70%。管理层面上,建立“指标—设备—成本”联动管控机制,机泵运行时率提升16个百分点,实现年节约材料费20余万元、电费91.05万元。